РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
С целью получения опорных данных были проведены измерения коэффициентов теплопередачи в ходе предварительных экспериментов на воде. Кроме того, во время испытаний в фазе 1, когда
14
1Z
Ю
Вход пара а
^ 200 I3 100 S- |
L Г Выход щапВора |
Ю |
12 |
4 6 8 Время осаждения SiO?,V
Фиг. 4.2. Влияние отложенийSi02 на теплопередачу при AT = 11°С [і]. Расход раствора 1,9 ц/мин; концентрация Si02 800 мг,/п; рН = 7 — 7, 5. 1 — вода в ночное время, 149° С; 2 — отключение установки в ночное время; 3 — отключение установки в горячем состоянии.
Исследовалось выпадение осадков из присадок СаС12 и MgCl2 при трех различных рабочих температурах, были проведены дополнительные измерения коэффициентов теплопередачи с целью установления факта, что трубопровод не заполнен образовавшимися осадками.
Основное внимание было сосредоточено на фазе 2, во время которой опыты проводились при наличии кремнезема в растворе, но при отсутствии кальция и магния. Хотя в предыдущих опытах встретились значительные трудности, связанные с работой системы подачи кислоты, результаты, полученные в данных опытах, были аналогичны результатам, полученным в более поздних опытах.
На фиг. 4.2 - 4.4 приведены графики изменения суммарных коэффициентов теплопередачи в зависимости от времени образования осадка из кремнезема (времени перекачивания кислоты). На фиг. 4.2 представлены результаты, полученные при Д Г = И °С при температурах пара и раствора на входе 182 и 154°С. Хорошо видно, что характеристики теплопередачи восстанавливались во время ночной работы на деминерализованной воде или после остановки и повторного пуска на воде, на что требовалось около четырех часов. В одном случае имел место постоянный спад характеристик, когда потребовалось отключить установку в горячем состоянии.
Эксперименты при ДГ=* 3°С были проведены для определения влияния AT на образование накипи. Результаты приведены на фиг. 4.3. Хотя скорость образования накипи была меньшей, чем в случае ДГ = 11°С, она все же оставалась довольно высокой. Во время экспериментов при Д Т= 3°С наблюдалась меньшая точность измерений и ббльшие колебания данных в уравнении теплового баланса. Это обусловлено меньшими скоростями накопления пара и конденсата в измерительных емкостях, из-за чего возникал больший дрейф температур системы, чем в испытаниях при более высоких значениях Д Т. Кроме того, после образования накипи измеренная скорость конденсации становилась соизмеримой по величине с тепловыми потерями в системе, что приводило к дополнительной потере точности измерений.
Большинство испытаний по исследованию образования накипи включало периоды непрерывной работы установки, не превышающие 8 ч. Был проведен один более продолжительный опыт с целью получения качественного образца накипи для анализа и для выяснения, устанавливается ли равновесный процесс образования накипи. Планировался опыт продолжительностью 16 ч. Однако образовавшиеся отложения вызвали резкое ограничение расхода в холодильнике системы
Ч |
, Кислота р не подается, К отложения S10Z 1 не образуются |
V-X |
|
Вода в ночное время |
|
Низкие значения рп — Неустойчивое, Течение "х0" раствора параи г раствора - J, |
Вход параи раствора І |
T Выход раствора |
|
T | Выход раствора |
1 1 1 |
12 |
10 |
200 % I 100 Г £ |
Ч В 8 10 Время осаждения SiO?,v |
/4 |
Фиг. 4.3. Влияние отложений Si02 на теплопередачу при ДТ = 3°С [і]. Рао - ход раствора 1,9 л/мин; концентрация Si0 2 800 мг;/л; рН = 7 — 7,5.
Сброса спустя 13 ч после начала опыта, что заставило прекратить опыт. На фиг. 4.4 приведены результаты измерения теплопередачи в этом эксперименте, который проводился при температуре соленой воды на входе 154°С и при падении температуры в процессе вскипания на Д Г = П °С. Установка при этом была отключена без промывки, опорожнена и затем охлаждена в атмосфере инертного газа.
Сливной трубопровод испарителя был открыт для получения образца накипи. Визуальный осмотр показал, что отложения накипи были равномерно распределены по внутренней поверхности трубы, а не концентрировались на дне канавок между гофрами.
После извлечения образца накипи рабочий контур был снова замкнут и пущен на воде. После полутора часов работы, потребовавшихся
1Z |
16 Зак. 14650
12 |
О 1 2 З 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 Время, Ч |
Фиг. 4.4. Теплопередача Моделируемого Геотермального Раствора [і]. Температуре Пара нв входе 154° С; температуре раствора На входе 154°С; температура раствора на выходе 143°С; расход растворе 113,5 Кг/ч; раствор не содержит НИ Са, НИ Mg. |
1 |
А- |
Ю |
% |
Г б |
І I |
Для нагревания воды до рабочей температуры 154°С на входе и 143°С на выходе, суммарный коэффициент теплопередачи восстановился до значения 5,15 кВт/(м2. град) по сравнению с эквивалентным значением коэффициента теплопередачи, равным «-2,84 кВт/(м2 • град) во время отключения установки. В течение следующих 5 ч работы коэффициент теплопередачи изменялся в пределах от 5,41 до 5,61 кВт/(мг. град). После работы в течение ночи на воде коэффициент теплопередачи увеличился до 6,91 кВт/(м2 • град), что сравнимо с его значениями 7,38-7,72 кВт/(м2 • град), полученными во время предварительных опытов на воде. Кремнезем, очевидно, также оказался растворенным на выходе из системы сброса, поскольку не наблюдалось никаких трудностей с поддержанием уровня.
В фазе 3 был проведен один короткий опыт при температуре пара на входе 182°С и Д Т = 11° для соленой воды при вскипании. Планировалось провести этот опыт при температуре пара на входе 154°С, но из-за потери устойчивости потока пара на входе в нагреватель раствора после проведения опыта без подачи кислоты в систему пришлось провести данный эксперимент при температуре на входе 177°С для достижения лучшей регулируемости потока пара. В опыте без подачи кислоты в систему получено значение коэффициента теплопередачи, равное 11,9 кВт/(м2 • град). После полутора часов работы с подачей кислоты, содержащей присадки солей MgCl2 и СаС12, значение коэффициента теплопередачи упало до 3,95 кВт/(м2 • град).
В течение этого опыта производительность кислотного насоса падала быстрее, чем обычно, и потребовалась промывка, так что вместо непрерывной работы на соленой воде установка была переключена на воду и промывалась в течение двух часов, а затем была отключена. В течение этих двух часов работы на воде были получены две группы данных, которым соответствовали значения коэффициента ■теплопередачи, равные 7,27 и 7,16 кВт/(м2 . град) (для чистой трубы коэффициент теплопередачи равен 8,48 кВт/(м2 • Ьрад)).
После этого установка снова была пущена и работала дополнительно 24 ч для исследования проблемы удаления накипи. Были получены еще две группы данных при температуре на входе 182°С и ДГ= = 11° со значениями коэффициентов теплопередачи, равными соответственно 7,7 и 7,37 кВт/(м2 • град).
Затем установка была отключена и охлаждена для получения образца оставшейся накипи. При визуальном исследовании трубопровод внутри оказался чистым, за исключением темно-фиолетовой окисной пленки. Однако были обнаружены следы утечки за верхней частью трубы, до уплотнительного кольца и красный плотный осадок на внешней поверхности'трубопровода, свидетельствующий о том, что неполное восстановление коэффициента теплопередачи, возможно, связано с загрязнением внешней поверхности, или, возможно, окислением как внутренней, так и внешней поверхностей трубопровода.